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時代高科大講堂Ⅲ:真空泵性能的恢複與提高

2019-08-07  

雖然真空泵發生的故障是多種多樣的,但絕大多數故障卻是可以排除的。有時,一台新泵,對某些生產應用來說,仍覺其極限真空度不夠高,維修工作者也可盡可能設法將其改進一些從前而所述的維修方法、步驟、關鍵部位的分析,可以找到解決辦法。

有些泵,按其極限真空度的指標來說,也並不是很低的,但是生產上卻希望它還能提高些,應如何著手呢?對下麵一台新的2X-30型旋片式油封機械真空泵的修理經驗就可借鑒。在該泵起初進行試抽時並未發現它有什麼大毛病。生產上用它單獨抽空希望能穩定地達到熱偶真空計75格以上(相當於麥氏計測的5*10-4托),而實際上它比所希望的低不多。

修理時,將其拆卸後測得其主要部位間隙尺寸為:轉子切點間隙0.04mm,高真空室雙麵間隙0.07mm,低真空室雙麵間隙0.08mm,轉子比旋片短0.02mm。這些數據是正常的範圍。

對這種泵的修理,可考慮從減小它的間隙公差著手。首先,設法改變它的偏心值:把中間軸套換一偏心套,使上切點間隙減小到0.02mm;將高真空室泵腔研磨去0.03mm,低真空室泵腔研磨去0.04mm。清洗後倒放在平台上組裝(不打定位銷),邊組裝邊用手盤動泵輪,並以對角均勻原則擰緊緊固螺釘。根據經驗,如果轉子外表是正圓形,則轉動泵輪時,不管到那一點,均不應有阻滯費力的感覺;但如果裝配不正或轉子外表為橢圓形,在轉動泵輪時,就會發生半周輪重、半周輪輕的感覺。該泵裝配間隙減的很小,裝配時稍有不慎,就裝不正,這樣由於摩擦發熱等原因,就容易在運轉中卡死或研壞。所以要認真、細致地裝配。在裝完後試抽,其真空度用熱偶真空計測達82格,由曲線查得相當於8*10-3托,麥氏計測達2*10-4托以上。運轉一段時間後真空度還略有提高。

此例說明:

①旋片與轉子的裝配是很重要的,而轉子和泵腔的上切點間隙、旋片與端蓋之間的間隙,即高、低真空室雙麵間隙和轉子切點間隙是修理和製造中的關鍵。即使如此,但如果裝配不當,泵的材料太差,也是有卡死或研壞的危險的。故應在實踐中以試驗來決定,不能一律對待。

②一般真空度較差的泵,適當調整裝配間隙和油路,是能收到較佳效果的。

③間隙測量應當認真、精確,除量具應經校準符合規定精度外,工件應清洗、涼幹,一般重複測量幾次。做好記錄。然後綜合泵的各方麵情況,決定修磨尺寸。試抽測該泵性能時,熱偶真空計等相對規應進行校準。


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